Nosso motor de teste funcionou quente e a pulverização com um bico secundário 48/160, bico de correção de ar 160, tubo de mistura BE3 e um bico principal 140 parece funcionar por enquanto. Agora podemos fazer as primeiras execuções para medir o desempenho.
Para fazer isso, a relação geral na 3ª marcha é medida 2 a 3 vezes no P4. Em nosso caso, a proporção geral é de 3,21. Podemos reinserir esse valor manualmente em execuções posteriores para eliminar erros durante a medição e obter resultados consistentes e reproduzíveis.
Então nós dirigimos as primeiras 3 corridas. Se todas as execuções forem quase congruentes, podemos supor que o experimento funcionou bem e que “experimentamos” um resultado comparável.
Aqui está o primeiro resultado.

É bom ver que, como esperado, o motor disponibiliza muito torque desde o início. Essa impressão também é confirmada durante um test drive na estrada. Em termos de trator, o motor funciona muito bem a 3500 rpm, ou seja, praticamente em marcha lenta aumentada, com 17 Nm.
Além disso, o ruído de sucção discreto da solução Polini é agradável. Com o adaptador, a Polini incorporou um pequeno mas importante truque. As ondas sonoras quebram efetivamente na borda interna do adaptador e, assim, tornam-se um ruído de sucção sonoro e imperceptível.
De volta à bancada de testes, montamos o cabeçote MMW em nosso 210 Polini.
Para os testes na bancada de teste, colocamos uma gaxeta do cabeçote do cilindro Polini com 0,5 mm e 0,2 mm de espessura sob ela para obtermos uma dimensão de compressão comparável de 1,70 mm. É absolutamente aconselhável não colocar uma junta adicional debaixo de uma cabeça de cilindro vedada com O-ring. O material da vedação sólida pode ser pressionado na ranhura do anel O pela pressão da superfície em conexão com a carga térmica no cabeçote do cilindro, danificando-o e, portanto, tornando-o inutilizável.
Para fins de teste, no entanto, isso é possível sem problemas, afinal não estamos planejando uma circunavegação do mundo, mas uma série de testes. Se o formato da câmara de combustão da cabeça do cilindro MMW for utilizável, podemos pensar em uma mudança necessária neste ponto.
Depois de mais 3 corridas, obtemos a seguinte cordilheira bonita e colorida em comparação direta.

VERMELHO: MMW

AZUL: Worb5

A potência extra da cabeça do cilindro MMW resulta, por um lado, da compressão um pouco mais alta e muito provavelmente da geometria da câmara de combustão diferente em comparação com a cabeça do cilindro Worb5. Uma vez que ambos trouxemos os cabeçotes projetados para um curso de 57 mm à mesma dimensão de esmagamento de 1,7 mm, pode-se falar de uma comparação justa aqui.
O torque máximo é, como de costume, a 4700 rpm e aumenta com a cabeça do cilindro MMW para espantosos 22Nm.
A 7000 rpm, ainda existem 17PS e 17Nm. Certamente bom para atingir uma alta velocidade média de deslocamento.
Nós nos poupamos da experiência com a cabeça de cilindro MMW para curso de 60 mm. Não por preguiça, mas porque já sabemos que o motor responde positivamente a um pouco mais de compressão.
Porque com a mesma geometria da câmara de combustão, mas com a compressão reduzida devido à maior dimensão de compressão, nenhum aumento na produção ou torque é esperado.
Um pouco mais de banda com torque mais alto e mais potência na faixa de velocidade mais alta seria desejável. Isso nos permitiria superar melhor o crescimento exponencial da resistência de direção com o aumento da velocidade.
Mmmmh, o que mais você poderia tentar agora? Já está sofrendo em alto nível? Afinal, estamos falando de um motor que, graças à sua seleção de componentes bem pensada e à sua montagem, apresenta um desempenho bastante notável.
Com uma olhada na sala de teste, descobrimos nosso protótipo de teste do bigbox bgm -

ainda devemos tentar isso.

Amanhã… (:

Apenas mais alguns passos nos separam de conectar o motor a um veículo de teste.

Como uma vítima de teste para nosso motor Polini, usamos o mais conhecido Samambaia de prata de volta.
Ao montar a roda dentada, certifique-se de que a ranhura é a Cunha Crescente acerta exatamente.

Então o Porca do volante apertado com 65Nm. arruela não esqueça !

A retaguarda tambor de freio é inicialmente preso e fixado apenas com a porca.

Assim que o freio traseiro estiver funcionando, o tambor de freio pode ser acoplado com 110Nm. Gaiola do fusível e pino de divisão claro que não deve estar faltando.

Ainda conectamos os controles do guidão com o motor, ou seja, Gás-, Troca e Cabo de embreagem vontade anexado e ajustado.

O jogo de segurança em alavanca de embraiagem deve estar entre 1,5 mm e 2 mm, a fim de evitar que o cabo da embreagem seja acionado ao mudar para marchas mais altas e, portanto, o Cogumelo de pressão na placa de pressão funciona e o Embreagem possivelmente até mesmo acionado.

Cerveja e Mangueira de combustível consequências. A bolha de ar na mangueira de óleo é intencional. Ao conectar pela primeira vez, você pode verificar se o óleo está sendo bombeado para o carburador.

No entanto, a bolha de ar não deve ser maior do que o mostrado aqui, caso contrário, há o risco de a bomba esvaziar e não ser mais transportado óleo para o carburador.

Para a "primeira queima" enchemos 1 litro de Super em uma mistura de 1:50 no tanque. Essa quantidade de combustível deve ser suficiente para preencher o tempo até que a bomba de óleo forneça o valioso líquido lubrificante.

As últimas partes que faltam são pêndulo e Capô do cilindro.

Então está livre de fogo!

Depois de aquecer por alguns minutos, primeiro trocamos todas as marchas uma vez e testamos se todas as marchas seguram e se a embreagem desengata corretamente.

Uma rápida olhada na mangueira de óleo revela - a bomba está funcionando.

Então, primeiro tente na bancada de teste com a seguinte configuração:

- Polini 210, Canais de saída, pistão e estouro não são usinados, Base do cilindro espaçador 1mm.

-SIM 26, Teto da câmara flutuante Cosal com furo adicional, porta-bico também com furo adicional

- Bocais 48/160 - 160-BE3-um conjunto Jatos principais brincar

-Área de entrada livre das bordas perturbadoras, as vedações adaptadas ao novo contorno. Pilhas de velocidade Polini com adaptador e filtro de ar Polini.

-Virabrequim de 60 mm bgm-Pro

-Escape da estrada SIP

- Ignição 18 ° bc

-Cabeça do cilindro Worb5

Para estar no lado seguro, nós os verificamos Ajuste de ignição por medição reversa. Se as tolerâncias no virabrequim, na roda dentada e na placa de base estiverem corretas, as marcações devem estar uma em cima da outra ao piscar. Desta vez, fizemos a marcação de 18 ° na roda dentada.

Ok, a ignição está correta - então nada impede o primeiro teste ...

Agora, ele começa medindo o tempo e as etapas finais antes que a primeira bancada de teste seja executada.

Com um 1mm Junta de base do cilindro nos diz que Disco de grau um ângulo de transbordamento de 125 ° e um ângulo de saída de 172 °.

Valores com os quais você definitivamente deve tentar algumas vezes.

Também experimentamos 3 cabeçotes de cilindro diferentes.

MMW para 57mm e 60mm Hub e um wrob 5 Cabeça do cilindro para curso de 57 mm.

No início, consideramos apenas a dimensão do aperto. A cabeça MMW para curso de 57 mm é, como esperado, um pouco apertada em 1,0 mm, um teste com uma junta de cabeça de cilindro adicional de 0,5mm Óder 0,8mm ainda é possível. O cabeçote para curso de 60 mm é praticamente projetado como uma variante da junta do cabeçote e compensa a diferença de curso de 1,5mm através da câmara de combustão, então a dimensão de compressão de 2,7mm é, como esperado, bastante alta aqui.

No entanto, a cabeça do cilindro MMW para curso de 60 mm também deixa o escopo para abaixar o cilindro novamente. Isso encurta todos os ângulos de direção, mas resulta em mais previsão, o que talvez pudesse ter um efeito positivo no comportamento de direção.

O cabeçote do Worb5 também foi feito para um curso de 57mm, como é bem conhecido, a dimensão de compressão no curso de 57mm com este cabeçote é bastante grande. Em nosso caso, isso resulta em uma dimensão de compressão bastante utilizável de 60 mm com um curso de 1,7 mm sem uma junta de cabeça de cilindro adicional.

Até que ponto as diferentes geometrias da câmara de combustão afetam o fornecimento de energia, nós determinaremos em nossa bancada de teste.

A montagem do carburador também faz parte da finalização do motor.

Obviamente, um tópico bastante trivial, mas você pode errar habilmente aqui também.

Amigos do uso liberal de selante devem ter cautela. O canal na parte inferior da bandeja do carburador e o orifício de óleo no carburador (marcado em vermelho aqui) devem permanecer livres em motores com lubrificação separada. Se as vias de alimentação estiverem fechadas, o virabrequim, mancais do alternador e cilindros funcionam sem óleo; e geralmente não por muito tempo.

O próprio carburador frugal SI é muito sensível à fixação incorreta.

Se você exagerar ao apertar os parafusos, mais tarde poderá ter problemas com uma corrediça emperrada. Todos os carburadores SI mais novos já foram aprimorados para que a cabeça do parafuso não possa mais atuar diretamente na guia deslizante.

Para ser reconhecido por um pequeno corte inferior. Este truque também pode ser aplicado aos carburadores mais antigos.

Mas mesmo apesar dessa medida preventiva, você deve se ater ao torque de 16-18 Nm ao apertar os parafusos alternadamente.

Existem 2 variantes de fixação do carburador que podem ser usadas.

A versão “antiga” com Parafusos prisioneiros e Porcas de manga existe desde Largeframes foram equipados com carburadores SI lá. A variante mais recente com um Parafuso de fixação primeiro surgiu com o Lusso ou melhor, os modelos com lubrificação separada.

A razão para isso é simplesmente a facilidade de instalação. Carburadores com lubrificação separada são visivelmente longos devido à melhor acessibilidade Parafuso de ajuste de mistura e um Empurre a haste para enganchar equipado. Para uso em motores com lubrificação mista, o barra de puxar também pode ser facilmente trocado. Antes do carburador em seu banheira Apoiando-se, cortamos o parafuso de ajuste da mistura com uma lima. Isso tornará mais fácil configurar mais tarde.

Merda, além disso ...

Isso acontece com frequência e com prazer.

Ao inserir o carburador, certifique-se de que o gancho prenda a guia da bomba de óleo.

Se o carburador fosse bem aparafusado como mostrado na figura abaixo, por um lado a barra deslizante seria danificada e por outro lado, o carburador teria sido desativado com sucesso.

Os parafusos prisioneiros para prender o carburador seriam um obstáculo durante a inserção, por isso a Piaggio teve a ideia dos parafusos de fixação. Infelizmente, existe um pequeno risco em simplificá-lo.

O parafuso na parte traseira na direção de deslocamento fica diretamente acima da superfície da válvula rotativa.

Neste ponto, esquecemos o necessário Disco Óder Anel de pressão para usar, a válvula rotativa será inevitavelmente danificada.

O carburador é conectado em etapas de 8, 12, 16Nm.

O funil Polini é fixado apenas com um parafuso. a Parafuso de velocidade de marcha lenta é usado apenas para orientação de instalação, pois o funil tem um orifício de passagem neste ponto.

Para a bancada de teste, nos contentamos em simplesmente anexar o parafuso único devido à mudança esperada do bico. No entanto, assim que uma configuração adequada do carburador for encontrada,
você deve pegar o parafuso com Travamento por parafuso consertar.

morrem Estator de ignição para os primeiros testes, definimos a marca "IT", ou seja, um ponto de ignição de 18° BTDC.

O carburador e a área de admissão estão preparados.

Agora podemos encher o motor com as peças de que ainda precisamos.

Os 4 níveis de velocidade têm a forma de um Transmissão Px200 instalado.

Mudar de cruz e as rodas dentadas são montadas em conformidade.

O switch cross deve ser algo Travamento por parafuso Inserir.

Rodas de engrenagem, Seeger e Argolas de ombro pode então ser coberto para criar uma imagem geral bonita.

A folga das rodas dentadas deve estar na faixa de 0,05 mm a 0,15 mm durante a instalação. É melhor controlar o jogo existente com 2 Medidores de apalpação. Com os novos anéis de ombro, você pode escolher o jogo mais apertado, pois as superfícies de rolamento dos anéis de ombro encolhem ainda mais nos primeiros quilômetros do que com anéis de ombro já usados.

O virabrequim ainda fica nivelado com isso ferramenta adequada perdeu o anel interno do rolamento do alternador.

E a Conjunto de rolamentos de esferas implantado.

Os rolamentos de esferas estão com Spray refrigerador resfriado e colocado suavemente em seus assentos de rolamento, aquecendo as metades da carcaça.

As exceções são os dois rolamentos de agulhas na metade “pequena” da carcaça do alternador.

O Rolamentos do alternador deve estar seguro com o ferramenta de correspondência ser guiado.

O B188Os rolamentos do eixo principal devem receber um pouco mais de 1000gr. em forma um martelo deve ser suficiente como uma intercessão suave.

Uma vez que todos os rolamentos tenham encontrado seu lugar, eles vão Selos de eixo montado e quebra-cabeças com o agulhas o espúrio consequências. As agulhas individuais com Gordura consertar ajuda muito. Você ainda deve ter uma mão firme. Não se esqueça de contar, 21 agulhas devem funcionar aqui.

Kick starter pinhão e Segmento são os últimos componentes ausentes.

Não esqueça! a Mola de pressão a roda dentada do kickstarter é melhor colada com graxa.

O virabrequim é instalado e a carcaça montada.

Com a chave de torque, todos vão Parafuso da carcaça uniformemente apertado.

O acionamento da bomba de óleo está instalado.

O Engrenagem helicoidal é de 2 Arruelas de pressão flanqueado. Na foto abaixo ainda falta um Anel Seeger serve para proteger a roda sem-fim.

Nachdem morrer Eixo da bomba de óleo é montado com um pouco de óleo, que pode pinhão colocado no virabrequim e montado na embreagem. A maioria dos virabrequins tem um pequeno raio em direção à ponta do acoplamento no lado do acoplamento. Portanto, o chanfro do pinhão deve apontar para o virabrequim durante a montagem.

Aqui, quando instalado, você pode ver o quão bem o lábio de vedação na superfície de vedação mais ampla do virabrequim BGM protege o lábio de vedação real.

O elo mais importante entre a caixa de câmbio e a manivela é a embreagem.

Portanto, contamos com o experimentado e testado Embreagem super forte bgm.

Projetado para 10 molas, o Superstrong oferece muitas possibilidades para variar a rigidez da mola.

No nosso caso, estamos usando 10 Penas XL.

Do cubo dentado é usado com óleo.

Pinhão da embreagem e a Pacote de coberturat com discos de aço siga.

Ao instalar as almofadas pela primeira vez, você deve adicionar um pouco de óleo.

Com os discos de aço, você deve prestar atenção ao posicionamento do Arruela com os entalhes oitavo.

Isso é intencionalmente deformado em alguns 1/10 mm para criar imediatamente a folga quando a embreagem é acionada para que a embreagem se separe perfeitamente.

É o pacote de cobertura e o Anel de bloqueio montado, o acoplamento está pronto para instalação.

A propósito, todos os acoplamentos Bgm-Superstrong completos são pré-montados para você exatamente dessa maneira. Incluindo ajuste da folga e controle da liberdade de movimento.

O autotravamento Porca de colarinho nós fixamos com 60Nm.

Agora que o motor foi montado até agora, o cilindro pode ser acoplado para fins de teste para medir o ângulo de controle. Bom trabalho para amanhã :-)

Isso também Pilhas de velocidade Polini und den Dell Orto SI 26 Vamos olhar mais de perto. Por que você precisa desse funil?

No final, simplesmente ajuda o carburador a sugar mais ar e garantir um melhor enchimento com gases novos. Gases novos mais inflamáveis ​​no cilindro garantem mais energia disponível.

É claro que um volume maior de ar também deve ser alimentado com mais combustível. É por isso que Polini já colocou um na trombeta de admissão para os 200 motores 138 jato principal na.

Há também um rebaixo no funil na área acima do bocal auxiliar e de ar. Isso cumpre a tarefa de fornecer ar, semelhante ao efeito de perfurar o original Base de filtro SI surge e ajuda o carburador a um ajuste significativamente melhor e resposta do acelerador.

Como o filtro de ar real não é mais necessário usando o funil Polini, a Polini encontrou uma solução inteligente.

Um filtro de ar é montado em um adaptador para a bandeja do carburador.

Ao montar o anel adaptador, você deve se certificar de que possui todos os parafusos sem cabeça do adaptador, bem como todas as conexões necessárias na bandeja do carburador para Gás- e Cabo de afogador bem como a conexão para o Mangueira de óleo que pode alcançar lubrificação separada.

O fato de a Polini já ter incluído um bocal principal 138 no conjunto de funil dá uma ideia de quanto a vazão de ar poderia ser aumentada. Com um bico principal de aproximadamente 130, você deve tomar algumas precauções com o carburador SI para manter o suprimento de combustível constante.

Em primeiro lugar, um teste de continuidade da torneira de combustível deve estar no programa. Para motores orientados para o desempenho, a torneira de combustível deve fornecer uma taxa de fluxo de pelo menos 280-300ml / min. A maioria das torneiras de gasolina padrão falham nesta disciplina, nosso remédio está aqui Torneira de combustível de fluxo mais rápido.

Exceto para um tanque de ventilação funcionando bem no tampa de enchimento, não pode mais ser otimizado na área do tanque.

No próprio carburador, entretanto, existem outros gargalos que podem ter um efeito desagradável no equilíbrio do combustível.

A pequena câmara de flutuação do carburador SI deve ser constantemente abastecida com gasolina em plena carga.

Infelizmente, o suco que dá poder deve primeiro passar pelo olho da agulha "válvula de agulha do nadador".

A melhor maneira de fazer isso é trocá-lo Tampa da câmara flutuante contra a variante do carburador Cosa a partir de.

À direita a tampa SI normal, à esquerda a versão Cosa.

Além do agulha flutuante maior, o orifício da válvula e a sede da agulha também são significativamente maiores.

Também estamos aumentando a entrada da válvula de agulha flutuante para 3 mm.

Agora, fizemos tudo para que a câmara da bóia esteja cheia de energia em todas as situações de direção.

No entanto, o carburador ainda tem um gargalo oculto reservado para nós.

A entrada da câmara de flutuação para o conjunto do bico.

O combustível deve correr para o jato principal o mais rápido possível, através do minúsculo orifício no centro da imagem.

O cerne da questão aqui é que o furo é muito pequeno a 1,5 mm de uma determinada área do bocal principal. Aproximadamente comparável a um jato 150 principal. Para garantir um deslocamento livre aqui, o canal é perfurado até 2 mm. O orifício à esquerda serve apenas para alimentar o sistema de estrangulamento e não requer mais atenção.

Com o aparecimento da Polini 210, um sonho tornou-se realidade para muitos condutores de scooters.

Torque Polini comprovado em um vestido de alumínio do porão de velocidade com pouco esforço. No primeiro “motor de teste” com um curso de 57 mm, esta suposição foi consistentemente confirmada.

A Polini começou recentemente a oferecer outros brinquedos interessantes para aumentar o desempenho e, acima de tudo, para aumentar o prazer de dirigir. Além dos já disponíveis Funil de entrada para o carburador SI original, Polini anunciou o aparecimento de um novo cilindro especialmente projetado para um curso de 60 mm, juntamente com um virabrequim de 60 mm correspondente, portanto, um Polini 221.

Inspirados por esses desenvolvimentos, decidimos construir um motor completo para fins de teste. Primeiro com o 210 Polini, isso dará lugar ao irmão mais velho que, esperançosamente, estará disponível em breve.

Então, primeiro arrastamos os seguintes brinquedos para nossa bancada de teste, ou antes de tudo para a oficina para montagem.

Kit de cilindro Polini 210, cabeçote MMW e Worb5, funil de admissão Polini para carburador SI, carburador SI 26 mm e virabrequim BGM PRO Curso de 60 mm.

Analisamos todas as peças mais de perto e preparamos tudo para a instalação.

A primeira consideração é a carcaça do motor, é aqui que todos os brinquedos se moverão mais tarde.

As novas carcaças do motor PX200 estão atualmente disponíveis apenas na Malossi. Exceto para o canal de distribuição, nada mudou na carcaça do motor.

Prestamos atenção especial à entrada da válvula rotativa. Para não obstruir demais os gases frescos de fluxo rápido, removemos as rebarbas e bordas feitas na fábrica. Além disso, a entrada não será revisada.

No coração do motor, usamos o experimentado e testado Virabrequim BGM. Os ângulos de controle de admissão ideais ajudarão nosso motor de teste a funcionar sem problemas em uma ampla faixa de velocidade.

O virabrequim BGM também oferece a opção de instalação de um anel de vedação do eixo FPM com lábio anti-poeira no lado do alternador, graças a uma superfície de vedação maior no cone do alternador. Em comparação com as vedações de eixo usuais feitas de NBR, o Vedantes de eixo FPM uma vida útil significativamente maior.

Em seguida, vamos olhar para o “Funil Polini”…